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莱钢3200 m-sup-3- sup-高炉气密箱冷却系统可行性改造

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2024年5月31日发(作者:奕丹溪)

莱钢3200 m3高炉气密箱冷却系统可行性改造

摘要:本文根据型钢3#高炉气密箱冷却系统经常出现设备故障,在进行理

解及研究分析后,制定了切实可行的改造方案,在现场进行实施,解决了制约生

产的难题,起到了良好的效果。

关键词:对气密;冷却系统

气密箱是无料钟炉顶设备中用于驱动并控制溜槽进行旋转和倾动,以完成炉

内布料功能的关键设备,其性能的优劣对于高炉的稳定持续生产具有直接的影

响。溜槽传动箱安装在炉顶钢圈上,西部与炉顶相通,承受着炉顶蒸气、煤气的

冲刷、侵蚀及炉候料面的热辐射,在高温、多粉尘的环境下工作,其工作条件的

恶劣,只有确保溜槽传动箱各部位的正常运转,才能达到一代炉龄的设计要求。

传动箱工作温度﹤40℃~50℃,进出水温差≥5℃,最高温度﹤70℃,因此气密箱

冷却系统尤为重要。

1设备运行基本情况

型钢3#高炉气密箱冷却系统设计为通过将中压水用加压泵加压后用于气密

箱冷却,在正常生产中一用一备用,离心式清水泵配用功率15 kW,最大流量

30 m/h,扬程62 m,转速2 900 γ/min。

2设备投入运行后常见的问题

2010年3月16日,型钢3#高炉投产后,气密箱冷却系统接连出现以下几次

故障,影响到了气密箱的正常运行,严重制约了高炉的持续,稳定生产。①离心

式清水泵电机由于受电压不稳的影响,出现跳闸断电事故,立即启用备用系统,

同样也出现类似故障。②气密箱水罐顶部DN65汽动排污阀,由于电脑发出错误

指令自动打开,将水罐内冷却水排出,造成水罐水位过低,影响到气密箱正常冷

却效果。③夏季换热器对冷却水冷却效果不明显,使气密箱冷却温度降不下来,

最高进水温度可达到50℃,气密箱传动箱温度上升,接近其工作极限度70℃,

严重影响气密箱正常工作。同样亦缩短了正常使用寿命。3设备改造方案

如图1所示。①将加压泵出口管道用一根直径57 mm的硬管与高压水管道

相连接,并在直径57 mm的管道上安装一个DN50球阀用来控制进水量。②在

气密箱回水管道上开孔安装一根108的硬管,108的硬管作为回水管道,并在此

回水管道上安装一个DN100蝶阀用来控制气密箱回水量。③将回水管道引至风

口平台集水槽,便于观察,测量回水流量及温度。

4设备改造后的运行效果

①两台供水泵均无法正常运转时,立即分别打开水光上部DN100蝶阀用

DN50球阀,可自动实现气密箱高压工业水循环冷却,水压高,流量大,最大流

量可达60m/h,使气密箱进出水温差降至≥2℃,冷却效果显著提高。②高压工业

水循环系统仍旧使用原先冷却管道、压力表,流量表作用不变,可视气密箱传动

箱工作温度自如调节参数。③由于回水管道引至分口平台集水槽,并为开路,更

加方便观察回水流量、温度。④声空报警系统仍发挥作用,当流量、压力出现波

动时,可对其经济效益进行分析。气密箱另加高压工业水备用冷却系统后冷却效

果好,有利于延长气密箱使用寿命,同时也节约了大量电能节省的费用:

15kW×24×365×15=197.1万元,一台气密箱价值1100万元,一代炉龄可节省1100

万元+197.1万元=1297.1万元。可见经济效益明显。

5结语

通过对气密箱冷却系统的改造,解决了制约生产的难题,保证了高炉持续,

高效,稳定生产,同时创造出良好的经济效益。

参考文献:

[1] 朱来宝.3号高炉气密箱水冷系统的设计及应用[J].梅山科 技,1996,(4).

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

2024年5月31日发(作者:奕丹溪)

莱钢3200 m3高炉气密箱冷却系统可行性改造

摘要:本文根据型钢3#高炉气密箱冷却系统经常出现设备故障,在进行理

解及研究分析后,制定了切实可行的改造方案,在现场进行实施,解决了制约生

产的难题,起到了良好的效果。

关键词:对气密;冷却系统

气密箱是无料钟炉顶设备中用于驱动并控制溜槽进行旋转和倾动,以完成炉

内布料功能的关键设备,其性能的优劣对于高炉的稳定持续生产具有直接的影

响。溜槽传动箱安装在炉顶钢圈上,西部与炉顶相通,承受着炉顶蒸气、煤气的

冲刷、侵蚀及炉候料面的热辐射,在高温、多粉尘的环境下工作,其工作条件的

恶劣,只有确保溜槽传动箱各部位的正常运转,才能达到一代炉龄的设计要求。

传动箱工作温度﹤40℃~50℃,进出水温差≥5℃,最高温度﹤70℃,因此气密箱

冷却系统尤为重要。

1设备运行基本情况

型钢3#高炉气密箱冷却系统设计为通过将中压水用加压泵加压后用于气密

箱冷却,在正常生产中一用一备用,离心式清水泵配用功率15 kW,最大流量

30 m/h,扬程62 m,转速2 900 γ/min。

2设备投入运行后常见的问题

2010年3月16日,型钢3#高炉投产后,气密箱冷却系统接连出现以下几次

故障,影响到了气密箱的正常运行,严重制约了高炉的持续,稳定生产。①离心

式清水泵电机由于受电压不稳的影响,出现跳闸断电事故,立即启用备用系统,

同样也出现类似故障。②气密箱水罐顶部DN65汽动排污阀,由于电脑发出错误

指令自动打开,将水罐内冷却水排出,造成水罐水位过低,影响到气密箱正常冷

却效果。③夏季换热器对冷却水冷却效果不明显,使气密箱冷却温度降不下来,

最高进水温度可达到50℃,气密箱传动箱温度上升,接近其工作极限度70℃,

严重影响气密箱正常工作。同样亦缩短了正常使用寿命。3设备改造方案

如图1所示。①将加压泵出口管道用一根直径57 mm的硬管与高压水管道

相连接,并在直径57 mm的管道上安装一个DN50球阀用来控制进水量。②在

气密箱回水管道上开孔安装一根108的硬管,108的硬管作为回水管道,并在此

回水管道上安装一个DN100蝶阀用来控制气密箱回水量。③将回水管道引至风

口平台集水槽,便于观察,测量回水流量及温度。

4设备改造后的运行效果

①两台供水泵均无法正常运转时,立即分别打开水光上部DN100蝶阀用

DN50球阀,可自动实现气密箱高压工业水循环冷却,水压高,流量大,最大流

量可达60m/h,使气密箱进出水温差降至≥2℃,冷却效果显著提高。②高压工业

水循环系统仍旧使用原先冷却管道、压力表,流量表作用不变,可视气密箱传动

箱工作温度自如调节参数。③由于回水管道引至分口平台集水槽,并为开路,更

加方便观察回水流量、温度。④声空报警系统仍发挥作用,当流量、压力出现波

动时,可对其经济效益进行分析。气密箱另加高压工业水备用冷却系统后冷却效

果好,有利于延长气密箱使用寿命,同时也节约了大量电能节省的费用:

15kW×24×365×15=197.1万元,一台气密箱价值1100万元,一代炉龄可节省1100

万元+197.1万元=1297.1万元。可见经济效益明显。

5结语

通过对气密箱冷却系统的改造,解决了制约生产的难题,保证了高炉持续,

高效,稳定生产,同时创造出良好的经济效益。

参考文献:

[1] 朱来宝.3号高炉气密箱水冷系统的设计及应用[J].梅山科 技,1996,(4).

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

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