2024年4月13日发(作者:罕小翠)
漏压铆钉改善报告
一、设计/问题发现阶段
在生产过程中,漏打螺丝现象在组装线出现问题较为频繁,乃至
流到包装线QC检查仍有。
二、测量阶段
3月14号包装五线包装R518,投入5000pcs,QC检查发现有7pcs
漏打螺丝现象,不良率1.4%。3月16号包装五线包装R518,投入
5000pcs,QC又发现有4pcs漏打螺丝现象,不良率0.8%。此问题对
出货存在严重质量隐患。
三、未改善前动作图和分析
1、因打螺丝工位一般由2到3个员工来完成,上下工位通过摆
放机头的方向来区分是否完成各自的动作,因产能的提升,容易造成
未经过打螺丝的机器就漏入下道工序。
2、在线FOC人数也一般配置在1到2人,生产每小时产能基本
在500pcs左右,每台机器检查的时间(包括拿放机头的时间)必须控
制在6到12s内来完成,一旦未及时检机,就容易将未经检查的机器
流入下道工位,甚至未打螺丝的机器直接流入功能到包装。
四、小结
1、改善前(3.14到3.17),共计生产78600pcs,漏打螺丝现象
26pcs,不良率0.03%。
2、改善后(3.18到3.23),共计生产64380pcs,不良率
0.01%。
3、从以上数据看,对于漏打螺丝问题已有明显改善。
五、控制阶段
生产必须将打螺丝及外观检查工位增加防呆措施,确保产品未漏
工序流入下道工序。质量部监督产线的执行情况及列入巡检项目并将
记录于IPQC巡检报告。
六、控制阶段2
工程部:负责设定防呆措施。品质部:负责监督产线的执行情况
及报告。生产部:按照设定防呆措施后的执行。
2024年4月13日发(作者:罕小翠)
漏压铆钉改善报告
一、设计/问题发现阶段
在生产过程中,漏打螺丝现象在组装线出现问题较为频繁,乃至
流到包装线QC检查仍有。
二、测量阶段
3月14号包装五线包装R518,投入5000pcs,QC检查发现有7pcs
漏打螺丝现象,不良率1.4%。3月16号包装五线包装R518,投入
5000pcs,QC又发现有4pcs漏打螺丝现象,不良率0.8%。此问题对
出货存在严重质量隐患。
三、未改善前动作图和分析
1、因打螺丝工位一般由2到3个员工来完成,上下工位通过摆
放机头的方向来区分是否完成各自的动作,因产能的提升,容易造成
未经过打螺丝的机器就漏入下道工序。
2、在线FOC人数也一般配置在1到2人,生产每小时产能基本
在500pcs左右,每台机器检查的时间(包括拿放机头的时间)必须控
制在6到12s内来完成,一旦未及时检机,就容易将未经检查的机器
流入下道工位,甚至未打螺丝的机器直接流入功能到包装。
四、小结
1、改善前(3.14到3.17),共计生产78600pcs,漏打螺丝现象
26pcs,不良率0.03%。
2、改善后(3.18到3.23),共计生产64380pcs,不良率
0.01%。
3、从以上数据看,对于漏打螺丝问题已有明显改善。
五、控制阶段
生产必须将打螺丝及外观检查工位增加防呆措施,确保产品未漏
工序流入下道工序。质量部监督产线的执行情况及列入巡检项目并将
记录于IPQC巡检报告。
六、控制阶段2
工程部:负责设定防呆措施。品质部:负责监督产线的执行情况
及报告。生产部:按照设定防呆措施后的执行。